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企业特殊行业经营资质信息公示
项目背景
某知名集团原料厂球团脱硫系统为石灰石-石膏湿法烟气脱硫,其中1#脱硫为两炉一塔,2#脱硫为一炉一塔,脱硫入口SO2浓度在1000mg/Nm3左右时,出口SO2浓度会升到50mg/Nm3左右。1#脱硫、2#脱硫系统各配置三台循环泵。
因需要提高原料含硫量20~30%,即入口SO2浓度从1000mg/Nm3提高到1200mg/Nm3, 出口SO2排放确保不超标。
应用过程
阶段一:在脱硫系统稳定运行的工况下,加入脱硫增效剂降低出口硫份,停运一台浆液循环泵,保证出口硫份合格与稳定,并适当提高入口硫份观察脱硫效率。
阶段二:三台浆液循环泵同时运行的工况下,提高入口硫份,观察入口硫份能够提高的极限值。
运行结果
阶段一:加药前后对比
1#脱硫系统
2#脱硫系统
由以上数据可知,添加脱硫增效剂后,脱硫系统出口硫份明显降低,脱硫效率大幅度提高,效果非常明显。
阶段二:提高入口硫份,观察入口硫份能够提高的极限值
单位:mg/Nm3
从以上运行数据可以看出,三台泵运行的工况下,入口*硫份提高32-44%,即达到2000mg/Nm3以上,脱硫系统能够稳定运行,出口硫份仍能保证达标排放,并且有一定程度的降低。
社会经济效益分析
1、通过POLYMER脱硫增效剂控制出口SO2,从而可采用高硫矿原料,大大减少铁矿石原料采购成本(预计年可节省原料采购成本上千万元)。
2、保证脱硫系统稳定运行,防止因环保管控要求而必须降低球团产能(限产),防范SO2超标排放的行政处罚风险。
3、在入口硫份均值低于1700 mg/Nm3(*可达1921 mg/Nm3)时可以停运一台循环泵,节能降耗,节约的电费经测算是脱硫增效剂采购成本的一倍多。
以2#脱硫系统为例测算添加增效剂性价比:
停运循环B泵,功率:315KW,电费:315(功率)*24(时间)*0.75(功耗)*0.9(效率)*0.52(电价)=2654元/天
药剂费用:约1000元/天
4、响应**绿色发展的号召,积极采取措施,降低污染物的排放;可降低厂区排放浓度,进一步改善厂区和周边的大气环境。
POLYMER 脱硫增效剂
POLYTE® 4080A
POLYTE® Pro505
POLYTE® 503
POLYTE® 502